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振鴻水泥有限公司高細(xì)煤磨系統(tǒng)
- 分類:在線改造
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2018-12-27 11:23
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振鴻水泥有限公司高細(xì)煤磨系統(tǒng)
【概要描述】通常情況下,無煙煤煤粉細(xì)度為R0.08=3~5%即可滿足熱工需要。但如果煤的揮發(fā)份過低,則需要把煤磨得更細(xì)。我們把≤1%的煤粉稱為高細(xì)煤粉。福建漳平振鴻水泥公司日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線由合肥院進(jìn)行工程總承包,采用本地超低揮發(fā)分的無煙煤。對煤粉制備系統(tǒng)的要求是:產(chǎn)量20t/h,細(xì)度R0.08≤1%,水分≤1%。無煙煤工業(yè)分析和煤灰化學(xué)分析結(jié)果見表1。表1無煙煤工業(yè)分析和煤灰化學(xué)分析(%)?MadVadA
- 分類:在線改造
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- 發(fā)布時間:2018-12-27 11:23
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通常情況下,無煙煤煤粉細(xì)度為R0.08=3~5%即可滿足熱工需要。但如果煤的揮發(fā)份過低,則需要把煤磨得更細(xì)。我們把≤1%的煤粉稱為高細(xì)煤粉。福建漳平振鴻水泥公司日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線由合肥院進(jìn)行工程總承包,采用本地超低揮發(fā)分的無煙煤。對煤粉制備系統(tǒng)的要求是:產(chǎn)量20t/h,細(xì)度R0.08≤1%,水分≤1%。無煙煤工業(yè)分析和煤灰化學(xué)分析結(jié)果見表1。
表1 無煙煤工業(yè)分析和煤灰化學(xué)分析(%)
Mad |
Vad |
Aad |
FCad |
Qnet,ad(kJ/kg) |
SiO2 |
Al2 O3 |
Fe2 O3 |
CaO |
MgO |
1.88 |
3.59 |
23.49 |
71.03 |
22904 |
54.86 |
20.72 |
11.56 |
4.59 |
3.05 |
用無煙煤和劣質(zhì)煤作燃料的日產(chǎn)2500噸水泥熟料生產(chǎn)線,通常采用φ3.2×6+3m或φ3.4×6+3m煤磨,煤粉細(xì)度3~5%。它們都有一個近3米長的烘干倉,粉磨倉的長徑比不大,用來粉磨高細(xì)煤粉,烘干能力遠(yuǎn)大于粉磨能力,并不是適當(dāng)?shù)倪x擇。高細(xì)煤粉產(chǎn)量必然相對較低,循環(huán)負(fù)荷量也相對較大,大量回粉可以降低入磨物料的綜合水分,我們認(rèn)為不必設(shè)置烘干倉。如果去掉烘干倉,增大粉磨倉的長徑比,提高細(xì)磨能力,就可以在新的條件下使粉磨能力和烘干能力達(dá)到新的平衡。
對振鴻公司無煙煤進(jìn)行的小磨試驗結(jié)果表明:其易磨性為中等偏上;當(dāng)煤粉細(xì)度由R0.08=3%壓到1%時,產(chǎn)量將降低25%左右。結(jié)合我們在多家水泥廠將無煙煤磨到細(xì)度3%時的經(jīng)驗,再考慮易磨性的差異,我們確定煤磨的規(guī)格為φ3×9m。煤磨內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用合肥院的專利技術(shù);設(shè)兩個粉磨倉,根據(jù)煤的試驗結(jié)果和要求的細(xì)度選擇粗磨倉和細(xì)磨倉的長度;優(yōu)化研磨體級配。從而盡可能提高粉磨效率,降低電耗。系統(tǒng)配置風(fēng)量為51000 m3/h的MDS-850高效選粉機(jī)、FGM1400高濃度袋收塵器、風(fēng)量為60000m3/h的排風(fēng)機(jī)。系統(tǒng)于2008年3月底投產(chǎn)。2008年12月17日,漳平振鴻水泥公司和合肥水泥研究設(shè)計院漳平振鴻項目部對該系統(tǒng)進(jìn)行連續(xù)8小時的測試標(biāo)定,主要標(biāo)定數(shù)據(jù)見表2。
項目 |
微機(jī)喂煤量t |
實物標(biāo)定 |
產(chǎn)量t/h |
煤粉細(xì)度R0.08,% |
煤粉水分% |
主電機(jī)總耗電kWh |
主電機(jī)單耗kWh/t |
數(shù)據(jù) |
146.6 |
1.12 |
20.5 |
0.9 |
1.0 |
5200 |
31.7 |
實物標(biāo)定修正系數(shù) 產(chǎn)量 t/h 煤粉細(xì)度 R0.08,% 煤粉水分 % 主電機(jī)總耗電 kWh 主電機(jī)單耗 kWh/t 數(shù)據(jù) 146.6 1.12 20.5 0.9 1.0 5200 31.7 隨著操作人員對系統(tǒng)的熟悉和對操作參數(shù)的優(yōu)化探索,系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步提高。由于研磨體的自然磨耗,煤磨主電機(jī)的進(jìn)相后電流從2008年12月標(biāo)定時的40A降低到2010年1月的35A,但產(chǎn)量反而逐步提高到24 t/h。該產(chǎn)量與窯爐耗煤量相符:窯的熟料產(chǎn)量約為3000t/d,熟料實物煤耗為132kg/t,煤磨每 16~17h。結(jié)合標(biāo)定數(shù)據(jù)來計算,煤磨主電機(jī)單位產(chǎn)品電耗僅為23.7 kWh/t。用戶認(rèn)為系統(tǒng)設(shè)計合理,工藝流程順暢,操作維護(hù)便利,投資省,效益高,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)。
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